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2.8 设计优化

为了增加过流断面、缩短施工工期、节约施工成本和满足洞内骨料储存需要,施工单位提出了一些合理化建议,设计单位对相应内容进行了变更,主要有:①增加了部分主洞过流断面;②3号支洞的TBM组装间的桥式起重机轨道梁形式由直墙式改为岩壁吊车梁式;③增加了服务洞段长度;④缩短了通过洞段长度;⑤将始发洞室撑靴段的现浇混凝土结构改为喷射混凝土结构。

2.8.1 主洞成洞洞径

为了增加过流断面,将主洞Ⅲb类围岩洞段成洞洞径由7.6m修改为7.7m,仰拱混凝土厚度由 927mm修改为 821mm;将主洞常规钻爆法施工段成洞洞径由 7.2m修改为7.3m。

2.8.2 洞内桥式起重机轨道梁结构形式

为了加快施工进度和优化洞壁衬砌形式,将 3 号支洞的TBM组装间开挖断面由13.9m×17.0m(宽×高)调整为12.9m×17.0m(宽×高),将原设计的边墙混凝土修改为岩壁梁混凝土;洞室揭露围岩等级为Ⅱ类,高于原设计的Ⅲb类,因此将拱部预应力中空注浆锚杆ϕ28修改为系统砂浆锚杆ϕ25,其他初期支护参数不变。

设计方案的变更缩短了组装洞室直线工期约20天,节约了施工费用。

2.8.3 服务洞室

为满足洞内骨料储存量及在冬期施工期骨料升温要求,服务洞室长度向下游延伸35m,加长至180m,洞室开挖断面以及初期支护参数不变。

2.8.4 通过洞室

由于TBM总长度仅为152m,原设计通过洞室的长度为180m,长度富余量较大,故将洞室长度变更为 150m,减少 30m;为了便于撑靴支撑,将原设计的开挖断面尺寸5.96m×ϕ9.17m(宽×洞径)修改为5.92m×ϕ9.17m,喷射混凝土厚度由100mm调整为80mm,其他初期支护参数不变。

2.8.5 始发洞室

原设计始发洞室由20m长的圆拱斜墙式断面和5m长的圆形断面组成,洞室断面形体较为复杂且长度过长(撑靴距刀盘表面距离小于20m)。为了降低工程造价、缩短施工工期、减少施工难度和常规钻爆开挖量,将5m长的圆形断面洞室取消(减少的5m长度可由TBM开挖替代),这样,整个始发洞室断面成为统一的圆拱斜墙形;同时,将原设计的圆拱斜墙型开挖断面由5.13m×ϕ9.17m(底宽×洞径)修改为6.16m×ϕ9.17m(底宽×洞径)。

2.8.6 始发洞室撑靴部位混凝土结构

为了降低施工成本、缩短施工周期,将始发洞室撑靴部位现浇混凝土修改为喷射混凝土。 XpjPzG6GcZNAZEsUlJFog6c48kSxPu/OhazAWn2m6FQ896MdnW6zdMI7TXLu28NG

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