故障现象 一辆2017款北京现代悦动纯电动汽车(车型简称HDc EV),整车型号为BH7000BEVBA,行驶里程12453km,搭载320V(SOC 8%~98%时,电压为246.4~369.16V)锂离子动力电池和81.4kW驱动电机。行驶过程中,仪表板上的电动系统故障灯突然点亮,同时显示“请检查电动系统”“退出READY状态”等提示(图1-102),车辆抛锚停驶。
图1-102 故障车仪表板显示的故障信息
故障诊断 接车后,首先验证故障现象:点火开关电源(OFF-ACC-ON)转换正常,车辆无法起动,不能进入READY状态。用北京现代车辆专用检测仪(GDS Mobile)扫描各电控系统,电池管理系统(BMS)内故障码为P1B77——逆变器电容器预充电故障(图1-103)。
故障码P1B77的具体含义是:由于逆变器电容器在早期未进行适当充电,并且不能提供高压时,记录故障码P1B77,即使在主继电器接通后,逆变器电容器的电压仍不能达到规定范围时,电机控制模块(MCU)确定此情况为故障。点火开关关闭时,清除故障码。故障码P1B77的检测条件:在点火开关接通时,避免由于预充电故障导致的继电器控制故障,或者由于高压缺失导致的动力蓄电池故障。产生故障码P1B77的原因可能有主继电器、预充继电器、预充电阻、动力蓄电池模块和BMS之间的线束、BMS、MCU,这些部件不良均会触发故障码P1B77。
利用专用诊断仪,读取故障车上与故障码P1B77有关的数据冻结帧(图1-104、图1-105)。对图1-104所示数据进行分析,蓄电池直流电压为363.9V,说明动力电池电压正常;对图1-105所示数据进行分析,换向器电容电压为272V,说明逆变器电容器通过预充电路接收动力电池的电压不足。通过比对分析电压,说明在一定时间内,逆变器电容器与动力电池电压不能达到规定的范围,所以产生故障码P1B77。
BMS报P1B77故障码时,从图1-105所示数据中可以看到故障车的绝缘电阻为1MΩ,说明高压系统绝缘性能正常。由此,初步判断该车故障可能是由电机控制模块(MCU、逆变器电容器)内部异常、高压供电线路不良或高压系统内某部件消耗预充电流,迫使预充电路电压降低导致的。
图1-103 BMS故障码
图1-104 BMS P1B77数据冻结帧1
操作点火开关由OFF位转到READY位,通过GDS检测仪进入BMS进行动态数据分析,蓄电池电压为364V(图1-106),处于正常范围;换向器电容电压瞬间能升到270V(电压过低),但之后会很快降到0V(异常)。
通过GDS检测仪进入BMS,进行预充电路执行器驱动测试(图1-107),操作(主继电器-/预先电继电器同时ON)进行执行器驱动测试,同时读取动态数据分析。在执行操作时,蓄电池电压363.9V,处于正常范围;蓄电池电流达到4.4A,电流过大;换向器电容电压只能达到258V,电压过低。
通过检测分析,该车出现故障是因为预充电流经过预充电阻时,而预充电阻所能承受的电流有限,负载电流过大时会降低电压,使得经过预充电阻的高压下降了约100V,因此系统生成故障码P1B77。
接下来,逐个断开高压系统部件以排查故障。在断开高压接线盒端空调PTC加热器模块的高压线时,通过GDS检测仪进入BMS进行执行器驱动测试和动态数据分析(图1-108),蓄电池电压363.9V,属于正常;预充电流为0A,说明预充电流在mA级,恢复正常;换向器电容电压367V,恢复正常。由此基本断定,该车出现故障是由于空调PTC加热器模块不良,消耗了4.4A的预充电流所致。
从高压接线盒端空调PTC加热器模块的高压线连接器处直接测量空调PTC加热器模块电阻,为181.9Ω(图1-109),说明空调PTC加热器模块内部存在短路现象,持续消耗较大电流。
图1-105 BMS P1B77数据冻结帧2
图1-106 BMS故障数据曲线
图1-107 执行器驱动测试
图1-108 预充电正常上电测试数据
空调PTC加热器模块安装在仪表台内部的暖风箱内。又拆解了空调PTC加热器模块外壳,对空调PTC加热器模块电路进行测量。在测量其中的一个场效应管(IGBT)时发现,G(栅极)、C(集电极)、E(发射极)任意管脚之间的电阻值均在3Ω左右(图1-110),说明该IGBT已经被击穿从而发生短路,导致空调PTC加热器模块消耗了4.4A的预充电流,并产生P1B77故障码。
图1-109 测量空调PTC加热器模块总成电阻
图1-110 测量空调PTC加热器模块IGBT电阻
为了进一步验证故障原因,又断开了高压接线盒处的空调PTC加热器模块高压线连接器,短接高压互锁端子(图1-111),目的是为了避免BMS报故障码P0A0D-高压系统互锁电路电压高,否则高压系统将无法上电,然后起动车辆,进入READY状态,故障现象消失。
故障排除 由于没有单独的场效应管(IGBT),只好更换了空调PTC加热器模块总成(图1-112),彻底排除该车故障。
图1-111 短接高压接线盒端空调PTC连接器互锁线
图1-112 空调PTC加热器模块总成
技巧点拨 因预充电路系统故障,在用GDS检测仪驱动测试预充电路(主继电器-/预先充电继电器同时处于ON位置)时,为了防止预充电阻电流过大而损坏,在驱动测试上电时,应尽可能缩短驱动测试上电时间。
在同一PCB(模块)上面的场效应管(IGBT),外围电路形式可能会不同,在测量IBGT时,标准的测量方法是需要将IGBT从PCB上面拆下来测量,以避免外围电路出现分流导致电阻减小,使得测量的电阻值出现异常,引起误判。而在该车诊断过程中,没有拆下IGBT而是在车上测量,原因是笔者对于该车空调PTC加热器模块的IGBT电路测量数据比较熟悉。